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摘要:工鋼軌枕是一種新型軌枕,它重量輕、強(qiáng)度高,施工簡(jiǎn)單方便,鋪軌速度快,是當(dāng)前替代混凝土軌枕理想產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞:工鋼軌枕,替代,產(chǎn)品
1 司馬礦井輔助運(yùn)輸系統(tǒng)簡(jiǎn)介
潞安礦業(yè)集團(tuán)司馬煤礦于2003年4月17日奠基興建,于2005年6月18日1101首采工作面開(kāi)始試生產(chǎn),進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)階段,從興建到試生產(chǎn)僅僅用了二年的時(shí)間,一座礦井就建成生產(chǎn)速度之快令人刮目相看,井下各系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)一個(gè)也不能耽擱,尤其輔助運(yùn)輸系統(tǒng)。
其軌道大巷輔助運(yùn)輸方式為電機(jī)車(chē)牽引1.5系列礦車(chē),軌道軌距為900mm,該礦于2004年年底開(kāi)始布置首采工作面,于2005年四月初首采工作面兩順槽及切眼順利貫通,安裝準(zhǔn)備就緒。司馬礦井基建初期主要依靠副立井提矸、運(yùn)料和上下人,中央回風(fēng)立井也承擔(dān)著部分職能。井下整個(gè)輔助運(yùn)輸系統(tǒng)全部為18kg/m、軌距為600mm的臨時(shí)道。在首采工作面形成后,面臨著下液壓支架、綜采機(jī)組等大型設(shè)備(支架為ZFS6000/17/33,重21.161噸、平板車(chē)重3噸,共24.161噸,安裝106組),井下臨時(shí)道不能承擔(dān)此項(xiàng)任務(wù),需拆除臨時(shí)道(軌距600 mm、 18kg/m),重新鋪設(shè)永久軌道(30kg/m、22kg/m、軌距900 mm)。礦井永久軌鋪設(shè)的進(jìn)度直接影響到礦井首采工作面安裝、生產(chǎn),也會(huì)關(guān)系到整個(gè)礦井的建設(shè)工期。
2 司馬礦井輔助運(yùn)輸?shù)慕M成
司馬礦井的運(yùn)輸輔助系統(tǒng)目前主要由軌道大巷(包括井底車(chē)場(chǎng))、膠帶大巷、回風(fēng)大巷、采區(qū)1101工作面膠帶順槽(包括聯(lián)巷)、1101工作面軌道順槽(包括聯(lián)巷)、1101工作面切眼、1102膠帶順槽、1102軌道順槽、兩條主要措施聯(lián)巷(1#措施聯(lián)巷、軌皮聯(lián)巷)和其它巷道組成。其中,井底水倉(cāng)和管子道的鋪軌工程同其單位工程一起竣工,剩下的所有鋪軌、鋪道岔將作為一個(gè)單位工程進(jìn)行施工。
3 井下鋪軌采用兩種軌枕方案比較與選擇
3.1 方案一
采用原設(shè)計(jì)鋼筋混凝土軌枕進(jìn)行永久道鋪設(shè)。
3.2 方案二
采用鋼軌枕進(jìn)行永久道鋪設(shè)。
3.3 采用兩種軌枕方案比較
3.3.1使用鋼軌枕與鋼筯混凝土軌枕的鋪軌優(yōu)點(diǎn)
鋼軌枕重量輕(16kg/根),搬運(yùn)時(shí)減小了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度;鋼軌枕體積小,運(yùn)輸較為方便;鋼軌枕強(qiáng)度高,堅(jiān)固耐用;鋼軌枕在鋪軌過(guò)程中操作程序簡(jiǎn)單,工人易于掌握;軌枕可以重復(fù)使用,特別是在永久道的鋪設(shè)過(guò)程中可以節(jié)約材料成本(如1101工作面兩順槽及切眼節(jié)約材料成本10%)。鋼軌枕鋪設(shè)簡(jiǎn)單快捷,柔韌性好,較大彎曲也能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。用鋼軌枕鋪設(shè)后的軌道比用混凝土鋪設(shè)后的軌道平、直,能滿(mǎn)足較高的技術(shù)要求。
3.3.2 應(yīng)用工鋼軌枕鋪軌與鋼筯混凝土軌枕比較缺點(diǎn)
工鋼軌枕鋪軌在成本上比鋼筯混凝土要高,大約每根軌枕價(jià)格要高出20元。
3.4 鋪軌方案選取
我們的建議是若采用原設(shè)計(jì)鋼筋混凝土軌枕進(jìn)行永久道鋪設(shè),不僅需要加工大量的鋼筋混凝土軌枕,而且需要加工大量與之配套的扣板、木墊、螺栓等配件,且鋼筋混凝土軌枕制作工序復(fù)雜,施工笨重,運(yùn)輸困難,成本也較高,制作加工各環(huán)節(jié)的不協(xié)調(diào)直接影響礦井輔助運(yùn)輸系統(tǒng)的形成。時(shí)間就是金錢(qián),效率就是生命,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)推遲一個(gè)月的生產(chǎn),就會(huì)影響幾十萬(wàn)的產(chǎn)量,不僅全年的生產(chǎn)計(jì)劃不能按時(shí)完成,還影響后期生產(chǎn)。根據(jù)我們的建議,結(jié)合司馬礦目前的實(shí)際情況,礦方經(jīng)過(guò)兩種方案的對(duì)比,采納了我們提出的建議,決定采用鋪軌方案二。
4 鋼軌枕安裝及鋪軌工序
4.1 鋪軌前的準(zhǔn)備
(1)根據(jù)材料計(jì)劃,用臨時(shí)道(600mm軌距)將永久軌道、工鋼軌枕運(yùn)至(900mm軌距)鋪軌地點(diǎn),排放整齊,以不影響鋪路和安全為宜。
(2)隨后拆除600 mm軌距臨時(shí)道,按中、腰線(xiàn)拉底至設(shè)計(jì)要求。用2-4cm的碎石鋪底100mm厚整平道床,把軌枕按設(shè)計(jì)要求放到指定位置。
4.2 鋼軌枕的排放
6m軌道鋼軌枕間距布置:250mm,650mm,700mm×6,650mm,250mm。
10m軌道鋼軌枕間距布置:250mm,550mm,700mm×12,550mm,250mm。
4.3 鋼軌安裝
軌枕排放好后將防滑橡膠墊放在固軌器內(nèi),增加鋼軌和鋼軌枕間的摩擦阻力。把兩條軌道放入軌枕的固軌器內(nèi),與原軌道順好,調(diào)好軌逢,用魚(yú)尾螺栓上好連接夾板,用兩個(gè)楔形銷(xiāo)要同時(shí)反向楔緊軌道。安裝好的軌道按照中腰線(xiàn)初次調(diào)平、調(diào)直,懸空的軌枕要用碎石搗固密實(shí)。隨后將道床內(nèi)石子填到設(shè)計(jì)要求,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的壓實(shí),重新調(diào)整軌道進(jìn)行路面硬化。
各巷道軌道鋪設(shè)圖見(jiàn)圖1、圖2。
5 使用效果
本次鋪軌由于采用了鋼軌枕,每班7人鋪設(shè)160m,大大縮短了工期;在運(yùn)送1101工作面重型液壓支架(總重24.161噸)中鋼軌枕無(wú)一損壞,為1101采面順利生產(chǎn)提供了有力保障;在一個(gè)月內(nèi)就順利地完成了軌道及道岔的鋪設(shè)工作,及早形成了司馬礦輔助運(yùn)輸系統(tǒng)。
6 結(jié)束語(yǔ)
采用鋼軌枕鋪軌相對(duì)降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了工人繁重的體力勞動(dòng);同時(shí)用鋼軌枕鋪軌大大縮短了建井工期,半個(gè)月的時(shí)間內(nèi)就完成司馬礦主要巷道的鋪軌、道岔鋪設(shè)工作,為1101首采工作面早安裝,早投產(chǎn)創(chuàng)造了條件,最早提前1個(gè)月生產(chǎn),按月產(chǎn)原煤10萬(wàn)噸,按1噸煤300元計(jì)算,為司馬煤礦間接早收益3千萬(wàn)元;使用鋼軌枕節(jié)約了工時(shí),減少了用勞動(dòng)用工5000個(gè),每個(gè)工按50元計(jì)算,節(jié)省支出25萬(wàn)元。
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